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吕梁建龙炼铁厂干油润滑脂管控交出亮眼降本答卷

时间:2026-05-09 21:11:28 来源:吕梁建龙 作者: 点击数:13152

安全教育网山西  在钢铁生产流程中,高炉的稳定顺行是高效生产的基础。而设备润滑,尤其是长期处于高温、粉尘、重载环境下的炉前、炉顶设备润滑,是保障运行的关键环节,也是成本控制的重要抓手。

炼铁厂设备作业区“战斗圈”自主管理团队,曾面临一个突出难题:炉前、炉顶的干油润滑脂消耗长期偏高,不仅推高了生产成本,过量加注还导致了设备渗漏、油污污染等一系列衍生问题。一场围绕“精耕细作降消耗,提质增效保运行”的攻坚战就此展开。

精准把脉:找到消耗高的“病根”

数据显示,炉前开口机、泥炮机所使用的高温润滑脂是消耗的“大头”,占总费用的95%以上。其单价高昂,且用量却居高不下,导致润滑脂单耗居高不下。团队深入现场,抽丝剥茧,最终锁定了六大核心症结:

  • 标准不精准:给油周期和油量设置不合理,存在“宁多勿少”的过量加注。

  • 设备有漏点:部分密封件老化失效,导致润滑脂直接泄漏。

  • 分配不均:分配器堵塞,导致各润滑点出油不均,部分点位无效消耗。

  • 控制方式粗放:干油泵为手动控制,启停不及时造成油脂浪费。

  • 材料成本高:原使用的高温润滑脂单价极高。

  • 工况环境恶劣:泥炮机立柱受高温辐射,加速润滑脂氧化流失。

系统施策:打出降耗“组合拳”

面对错综复杂的问题,团队没有“头疼医头”,而是遵循PDCA循环,从标准、设备、材料、环境四个维度,系统性地推出六项改善举措:

  • 优化标准,从“凭经验”到“按标准”:重新评估所有润滑点,科学调整给油周期与油量。例如,将炉前设备给油周期从1天延长至2天,在保证润滑的前提下,从源头减少加注频次。

  • 堵住漏点,从“治已病”到“防未病”:建立周期性检查机制,及时更换老化密封件、清理堵塞分配器,从设备端杜绝“跑冒滴漏”。

  • 智能控制,从“手动”到“遥控”:为炉前干油泵加装配电箱与遥控器,实现单人精准、即时启停,彻底解决切换点位时的空耗浪费。

  • 材料替代,从“高成本”到“高性价比”:经过充分对标与测试,选用性能满足要求、但单价大幅降低的复合磺酸钙基脂,替代原高价高温脂,材料成本直降80%以上。

  • 改善环境,从“承受”到“改善”:为受高温辐射的泥炮机立柱加装水冷护板,降低设备表面温度,减缓润滑脂氧化,延长其有效寿命。

这一套“组合拳”环环相扣,实现了从“加得多、漏得多、成本高”到“加得准、封得严、性价比优”的根本性转变。

降本、增效、提质的“三重收益”

经过 2025 年 8 月至 2026 年 2 月的持续推进与优化,炉前、炉顶干油润滑脂消耗管控取得突破性成果。

  • 经济效益显著:润滑脂单耗降至0.0334 元 /tfe,降幅达 87%,远低于 0.0556 元 /tfe 的预设目标值,预计年创效达 34.9 万元。

  • 设备效能提升:精准润滑与密封改善有效减少了轴承过热、密封失效等设备故障,炉前、炉顶关键设备运行稳定性大幅提升,设备停机维修时间显著缩短,保障了高炉连续稳定生产,为炼铁产能释放提供了坚实支撑。

  • 现场管理升级:润滑脂泄漏与过量加注现象基本杜绝,设备及地面油污堆积问题得到根治,现场作业环境显著优化,不仅降低了员工的清理工作量,还消除了油污带来的安全隐患,提升了现场本质安全水平。

精益赋能

此次炉前、炉顶干油润滑脂消耗管控的成功实践,不仅是一次专项成本改善活动,更是炼铁厂践行精益管理、激发团队自主创新能力的生动体现。为炼铁厂后续设备精细化管控树立了标杆。

下一步,设备作业区将延续“战斗圈” 攻坚克难的精神,持续聚焦设备运行痛点难点,把精益改善理念融入日常设备管理全流程,不断挖掘降本潜力、提升设备综合效能,以高质量的设备保障助力公司生产提质增效、行稳致远。(冯翔

责任编辑:韩生龙